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某煤矿歼石破碎系统优化设计

2020-02-28 01:40:01

某煤矿矸石膏体充填系统对煤矿两工作面成功实行了充填开采,充填系统总体运行状况较好,为充填开采的顺利实施提供了。该系统经过近两年生产运行,其矸石破碎系统曝露出以下问题:(1)矸石破碎系统能力有待于提升,矿山除尘器系统也有待提升;(2)矸石破碎(粗破)设备布置有待于优化;(3)除杂筛筛余矸石处理工艺有待于改进;(4)落地成品矸与配料系统的对接有待于完善。
  一、歼石筛分破碎系统存在的问题
  实际生产中,由于原矸中25mm以下颗粒约占60%,受矸石水分影响,细颗粒物料经过鄂式破碎机时容易挤压成饼堵塞过料通道,是造成破碎系统能力偏低的直接原因。粉尘水分较高,造成破碎机除尘器系统易糊袋。
  布置在充填车间顶层的鄂式破碎机的振动和噪声影响严重,且鄂式破碎机与充填车间形成共振,其水平方向的振动力将会影响充填车间的长期稳定性,容易形成隐患。
  实际生产中随着高细破碎机锤头的磨损,破碎后矸石中出现粒径>25mm的部分,因此在高细破碎机下方增加了除杂筛,由于受场地空间限制,对除杂筛筛余的不合格矸石采取了直接外排方式,外排过程中粉尘较大,污染环境,未考虑就近回收循环利用。
  二、歼石筛分破碎系统改进方案
  某煤矿矸石破碎系统优化改造遵循以下原则:(1)将能力提升与破碎设备布置优化结合起来,既了破碎设备振动对充填车间稳定性的影响,又实现了破碎系统整体能力的提升;(2)尽量少的增加新设备,降低改造投资。
  1、矸石破碎系统能力提升方案
  根据影响破碎系统能力提升是主要因素分析,原矸中<25mm矸石的处理是关键,方案增加一台筛分设备,原矸在进入鄂式破碎机前,将原矸中粒径为<25mm的矸石(约占60%)直接筛分出来,只有>25mm的原矸进入鄂式破碎机,<25mm的矸石堵塞鄂式破碎机的瓶颈。增加晾晒场,减少矸石水分含量。
  与原破碎系统流程相比,该方案采用“先筛后破”的工艺思路,解决了<25mm矸石堵塞鄂式破碎机的瓶颈问题;将原破碎系统中的鄂式破碎机移至受矸坑,了鄂式破碎机对破碎车间长期稳定性的影响;不需开启破碎车间设备即可实现成品堆棚备料,减少了物料运转环节;增设了25mm以上矸石单独破碎的路径;改进主要集中在受矸点,对破碎车间影响较小;采用手选皮带直接给料,代替原矸石破碎系统中板式给料机给料。
  2、筛余矸石循环利用方案
  筛余矸石的循环利用场地位于在破碎车间内,在充填车间内新增一条大倾角皮带,将除杂筛调转方向,筛上物出料方向由原方案向东直接排放至充填车间室外,调整为向西排放至新增的大倾角皮带上,由大倾角皮带提升至充填车间三楼原手选皮带处,经手选皮带进入高细破碎机实现筛余矸石的循环破碎。
  3、落地成品矸与配料系统对接方案
  对于落地成品矸的使用,采用成品堆矸棚→前装车→上料斗→斗式提升机→仓顶刮板机→矸石仓。该模式采用斗式提升机代替大倾角皮带,可实现垂直提升,将斗式提升机布置在矸石仓一侧,占用场地较小。该模式简单,前装车运输距离中等,投资较少。
  某煤矿在充填开采矸石破碎筛分系统不足的基础上,对矸石破碎筛分系统进行了优化设计。设计方案在降低改造投资的同时,实现了矸石破碎系统能力的提升及矸石破碎(粗破)设备布置优化,降低了矸石水分减少破碎机除尘器糊袋情况,改进了除杂筛筛余矸石处理工艺,完善了落地成品矸与配料系统的对接问题,解决了充填车间的长期稳定性问题。