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某热电矸石原煤破碎系统改造方案

2020-02-23 16:53:25

为了解决入炉煤的过破碎和破碎不给电厂生产带来的不利影响,根据实际运行情况分析,此不利情况主要是原破碎系统无筛分,破碎的煤种品质有较大差异造成破碎机运行工况不佳引起的,技术改造主要从破碎机运行工况入手,最终使入炉煤粒度达到锅炉燃烧要求。
  1、原输煤系统简介:热电的破碎系统经过一次改造后有2台可逆锤击式破碎机,无筛分系统。
  根据余吾热电煤源的实际情况,经综合分析,提出了如下两个改造方案。
  2、方案一:改造原有破碎楼
  为解决破碎机运行工况,在破碎机入口前增加了1级筛,满足入炉要求的筛下物直接进入5号皮带送到锅炉,1级筛筛上物经过布料器进入破碎机;在破碎机后增加检在筛、给料机和斗式提升机,满足入炉要求的筛下物直接进入5号皮带送到锅炉,筛上物经给料机、斗式提升机回到4号皮带前,通过电动几通实现循环破碎或实现外排;外排设置矸石仓矸石仓布置在破碎机楼外4号皮带机廊道下方;为了防止铁件进入筛碎系统,在4号皮带机头部增设带式除铁器。
  注:4号皮带为原输送系统进入破碎楼前输送皮带,5号皮带为原输送系统出破碎楼输送皮带。
  优点:增设1级筛分装置,使粒度较小的原煤不再经过破碎机,而直接进入下级带式运输机,从而避免小于入炉燃料粒度要求的物料产生过破碎。在破碎机出口增设检查筛,从而超过入炉粒度要求的煤不会进入锅炉。在现有破碎机楼内增设筛分装置,投资较小。
  缺点:原破碎楼末考虑筛分,受空间局限,增设筛分装置后对设备检修有影响。
  3、方案二:新建破碎楼
  为解决矸石破碎问题,在煤矸石晾晒场上新建破碎楼,矸石晾晒场中煤矸石经过皮带进入新破碎楼,在新破碎楼从上到下依次布置新增破碎机、振动筛以及破碎机除尘器。筛上物排到煤矸石晾晒场,再次进入破碎系统;筛下物经过皮带进入原有输煤系统筒仓。这样,筒仓中矸石的粒度满足了入炉煤的粒度要求。进入新破碎楼的物料没有经过除铁,因此需要在新破碎楼增设除铁器。原煤不进入矸石晾晒场,直接进入原有破碎楼破碎。
  进入原有破碎楼的来煤,扫包括煤矸石和原煤,这时原煤中还含有超过入炉粒度要求的大块物料。原煤在原有破碎楼进行破碎。为解决入炉煤的过破碎,在破碎机前增加振动筛。筛下物进入5号皮带,筛上物进入破碎机。破碎后的物料进入5号皮带。
  优点:各设备的运行、检修不受现有厂房的限制,原破碎楼只增加筛分,改动量少;新增的破碎机出力根据矸石量确定。破碎机在额定工况附近工作。
  缺点:在矸石场新增加破碎楼和转运皮带,新增设备多,需要配套矿山除尘器系统,整体投资较大,占地而积多,使矸石场的使用面积减少。
  4、方案选择
  通过以上两个方案比较,方案一满足基本改造要求,投资小,快,因此方案作为本次改造推荐方案。
  5、改造方案参数
  根据燃料粒径分析报告,并考虑筛分效率,本次改造系统出力按下述原则确定:
  1级筛出力按350t/h选用、筛下物粒径不大于8mm;检查筛出力按200t/h选用,筛下物粒径不大于10mm;斗式提升机按30t/h选用。
  矸石外排到在建的矸石晾晒场。返料及外排可根据运行及设备情况进行控制。矸石仓布置在破碎机楼外4号皮带机廊道下方。矸石仓下考虑车辆进出,外运矸石。矸石仓的容积150m³,能储存8小时运行时产生的矸石。矸石晾晒场与矸石仓的距离很近,矸石仓的客积能够满足矸石外排的时间要求。
  输煤系统是双路布置,改造时一路改造,一路运行,路改造完成投入运行后,再改造另一路,这样可以有路输煤系统可以运行,从而全厂的生产不受影响。